2018年协盛公司积极响应国家政策,进一步实行企业转型升级,同时下大力气“练好内功”,做好各项节能降耗工作,并注重工作实效! 目前整个染整行业压力巨大,一方面行业竞争致染费偏低,一方面能耗、物耗等各项成本剧增,大多企业都陷于“亏损经营”的尴尬局面。
协盛公司负责人郑总表示:要扭转这种局面,一方面要结合公司的生产模式,做好产品市场定位,优化产品结构,避免“削足适履”; ,另一方面要加强内部管理,抓实节能降耗工作,向成本要效益!生产方面要马上立方案,不能拖延。
生产管理负责人梁厂长,把公司近三年来的各项成本项目全部整理出来,通过数据比对分析,发现很多成本项目都偏高或不合理。 在旬结会上有针对性地指出: 向通过管理再紧一紧,用心再抓一抓,还是有很大的节约空间。先从占比大的汽耗立定方案,从硬件技术改造和现场管理控制两个方面着手。
“他山之石可攻玉”——为尽快落实与执行厂部的节能技改方案,机电部主管和定型车间主管特到其它公司“取经”。 通过三天时间的考察,结合公司定型机的结构性能,一套节能技术方案初步拟定,接下来就紧锣密鼓地安排方案实施。短短二天时间,一台定型机的改造就完工了,厂务部派统计员对技改后蒸汽耗用情况进行跟踪记录,通过改造前后的均耗数据对比,节能率高达52%左右。 数据充分说明第一台定型机技改造颇具成效。 协盛公司负责人郑总看到改造前后的能耗对比值后,立即提出:其它未进行技改的定型机,在20天内全部要改造到位,同时要加强能耗数据的跟踪与记录,保证技改方案的全面实施。
到目前为止,公司所有定型机全部已改造完成,通过改造前后的能耗数据对比,节能率全部达到方案的预期效果。 生产管理负责人梁厂长督促各部门:技改是第一步, 第二步还要抓好生产管理,科学合理的安排生产,做好生产衔接工作。接下来我们还要做其它方面的技改工作,争取用三个月的时间,推进节能降耗工作再上一台阶,真正做到向成本要效益!